8月23日,我公司根據平臺留言聯系到客戶,根據客戶的要求8月24日,我公司工程師前往客戶所在地招遠進行了考察工作。
招遠某金礦采用氰化提金工藝,磨礦過程中經過分級、沉淀、過濾等工序產生磨礦污水,污水經過循環后繼續回到前期球磨工段,并在系統中循環。磨礦過程中原礦需要經過堿浸處理,堿浸過程中礦粉中的浮選劑及各種雜質離子被浸出,而被浸出物的存在影響了下一工序,需要將堿浸系統中的部分水排出系統,并補充新鮮水分,以保障循環系統中浸出物的含量。本項目確定了主要為針對排出水進行處理,進行合理化的增設水處理設施。
方案設計如下:
根據實際考察情況,為保證后續浸出效果,在堿浸過程需要脫藥、調節pH步驟;這需要加入大量的石灰,石灰得加入使得水中的pH變得很高。經過脫藥劑后,原精礦粉中的黃藥、浮選油等藥劑被脫出,溶解于水中使得水中得COD升高。另外,堿浸過程中由于水力沖刷,使精礦粉中得一些重金屬得以溶解在水中,未發現重金屬超標得情況。
由于水中產生COD的主要物質是黃藥、浮選油等可生化性差的物質,所以通過傳統生化難以有效降低。設計采用臭氧工藝作為COD的主要去除手段,但在我公司在小試時發現,臭氧雖然能使COD明顯的降低,但不能一次性達標,故增設了反滲透系統。原水中重金屬、氨氮、青化物等污染物含量已達到了排放標準,而反滲透膜在保障COD達標的同時又對以上污染物有一定的去除效果,所以從污染物去除效果小試出水的效果來看,“臭氧+膜系統"已滿足了排放要求。
最終經過多次測試,經過2級臭氧,可以將COD由1500mg/L左右降低至150mg/L以下,經過反滲透深度處理后,各項指標達到GB8978-1996排放標準。
8月27,設備正在進行出場檢測,達標后,我公司會安排物流師傅進行運輸工作,同時會派遣安裝人員到廠指導安裝。
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