SMC調節閥故障位置用na表示什么意思
SMC調節閥輸出也很大,但是調節閥還開不了,只好打機械手輪控制。檢查閥門定位器(拆去膜頭連接管,堵上),撳動噴嘴檔板機構,定位器無輸出變化,檢查節流孔是通暢的,拆開放大器發現放大器
膜片破了。更換膜片,調節閥重投入自動控制。閥門定位器放大器膜片破, 背壓室無背壓,放大器無輸出,故調節閥失控。
SMC調節閥反饋滑桿銹死 液位波動厲害, 檢查發現閥門定位器反饋機構滑桿已全銹死不能轉動,
只好用手輪控制。設法敲出滑桿,打銹并加油后裝回,調節閥復回正常。閥 門定位器反饋機構,隨閥的開度大小變化而加進定位器相應的反饋量?;瑮U
銹死,反饋作用力不能隨閥的開度大小而變化,而不能使閥的開度停在調節 器輸出信號相應位置上,致使液位波動不已。
SMC調節閥不能動作 次工藝減負荷,天然氣量減不下來,是天然氣壓力調節閥門不能動 作所致。檢查中發現到閥門的輸出信號正常,估計是閥芯才結碳卡死,后加
大氣動信號, 再加手輪作用力才關了此閥。 待停車拆開閥門檢查, 不出所料, 因該閥平時負荷穩定開關甚少, 天然氣中所帶的碳黑在閥桿和導向套之間的
很小間隙中結碳卡死。故以后每年大檢修時,均將此閥拆開清洗,以免類似 事故。
SMC調節閥閥芯斷失控 吸收塔液位控制不住,記錄曲線波動下降,檢查變送器、調節器均無問 題。打手輪控制時發現手輪壓下或提起時均不像平時那么沉重,輕飄飄的,
判斷是閥芯斷裂,被迫停車拆開調節閥處理,是閥芯和閥桿連接處斷開。只 好更換閥芯,并將閥芯閥桿連接處堆焊圈增加強度,以免類似事故。閥芯
斷裂是在介質壓力下的不平衡力所致。
SMC調節閥打不開 大檢修后開車時,液氨閃蒸槽液位高,現場檢查發現調節閥未打開,急
忙打手輪控制使液位正常,儀表工發現是調節閥在檢修時,怕漏液氨,盤根 加的過多,壓得太緊,摩擦大。適當松點盤根壓疬讓其動作靈活,重投自控。
SMC調節閥流量控制波動 空氣壓縮機防喘振流量控制放空閥,在開車過程中頻繁開關,致使流量 不穩定。檢查調節器、調節閥均無問題,只是調節閥開度直很小。當空氣
流量上升之后,調節器輸出達1 MPa/cm 2 的信號到調節閥(氣關閥),類似于積分飽和現象。當定位器接到個打開閥的信號后,定位器要經過段
死區才起控制作用, 這段死區使調節器輸出變小, 待調節閥動作時又過頭了, 這樣的反復過程,加之調節閥低端控制線性差,這樣閥必然頻繁開關,則使
流量控制不穩定。解決辦法只有建議工藝加大壓縮機轉速,增大放空量,使 調節閥脫開低端控制。
SMC調節閥吸收塔液位低報警 檢查調節閥已是全關,只好配合工藝倒B閥運行。拆開閥檢查是閥芯 沖刷損壞嚴重,更換新閥芯裝校好備用。閥芯沖蝕,不起控制作用,若不及
時處理,液位低過聯鎖液位將引起停車。
SMC調節閥閥桿彎打不開 大修過后,開車時吸收塔液位控制閥打不開,檢查發現閥桿在檢修時壓 彎了, 只好拆開取下閥桿校直再裝校好, 投入運行。
檢修調節閥定要小心, 特別這種非夾板連接式結構的閥, 膜頭較重, 上頭幾圈螺絲扣還需轉動膜頭,
不小心就會弄彎閥桿。另外,調節閥檢修完裝校好之后,應反復開關幾次, 確信其動作十分靈活方能罷手。
SMC調節閥檢修后開車過程中,發現吸收塔液位控制閥不能動作,被迫停車打開調 節閥檢查,是導向套和閥桿間被掉進的鐵屑卡死了。該閥在檢修中曾經將下
法蘭壓疬用車床削去舊導向套,換上新導向套,組裝閥時清洗不仔細,導向 套下邊還有掉進去的鐵屑,在校驗閥時,鐵屑在下邊對閥的動作無防礙,沒
有發現問題。開車送入介質后,介質從平衡孔沖進導向套,又由導向套流出 平衡孔,鐵屑就在導向套中來回卷動,被卡死在閥桿和導向套之間,閥就不 能動作了。
SMC調節閥打不開 開車過程中, 二氧化碳壓力調節閥打不開, 壓力逼高, 放空閥被打開了。
檢查原因時發現機械手輪控制的插銷未拔掉,調節閥處于機械手動關死位 置,當然打不開。將調節器輸出信號調零,拔掉插銷之后,調節閥投入運 行。
SMC調節閥有摩擦 天然氣壓力控制閥,檢修后發現摩擦不好,致使壓力波動。摩擦原因是 檢修組裝時,壓蓋法蘭之后摩擦現象消除。
般調節閥閥桿和導向套間間隙很小,在組裝時壓蓋法蘭定要壓平, 否則不是泄漏就是閥桿和導向套不同心而造成摩擦。
SMC調節閥突然全關引起停車 天然氣流量調節閥突然全關,天然氣流量降到零,被迫全系統停車。檢
查調節器有輸出,但調節閥全關,打手輪操作,配合工藝恢復。將定位 器輸出風管拆下, 用手堵上, 撳動噴嘴檔板機構, 輸出信號可達 1MPa/cm 2 ,
說明問題出在調節閥上,向膜頭送氣信號,膜頭泄氣孔有氣體放出,證明膜 片破了。更換膜片調節閥投入運行。
SMC調節閥投自動引起系統擾動 蒸汽流量調節閥,次節為手輪控制,檢查定位器之后重投自動,釋放
手輪時,引起系統擾動。原因是調節器輸出信號是保持在打手動前的值,操 作工沒看定位器輸出,就快速釋放手輪,調節閥隨之開大。因膜頭過大,有
個充氣滯后過程,致使氣關閥突然開大許多,給系統次擾動。
SMC調節閥處理氣源漏出問題 在處理閥門定位器氣源接頭漏氣時,因用力過度使接頭滑扣,氣源管被
沖掉,調節閥馬上開始動作。儀表工立即將氣源管選插回,用手按緊,恢復 了調節閥原來位置,然后配合操作工將調節閥打手輪控制,更換接頭。在緊
急情況采取此應急措施還很有成效。
SMC調節閥打不開 水處理再生排放閥打不開,拆開檢查,發現隔膜片被拉壞,更換新膜片 后,沒有幾天又打不開,上述情況重發生。分析隔膜片拉壞原因是,隔膜閥
膜頭限位螺栓松動,限位位置變了,閥桿行程過大,拉力超過膜片的彈性范 圍,故膜片拉壞。重新調整限位螺栓,重新更換膜片,隔膜閥恢復正常。
SMC調節閥閥關不了 開車過程中,蒸汽壓力調節閥自動打開了,加信號也關不了。檢查發現 是錯油門 O
型環因長期在高溫在浸泡老化,不起密封作用所致,更換 O 型 環后,恢復正常。錯油門的作用是將高壓控制油和泄壓后的低壓控制油分別
引進活塞式油缸的上下缸,從而控制閥門的開度。當錯油門密封 O 型環老化漏油之后,高壓油和泄壓后的油不能隔離開,致使活塞上下缸無壓差,當 然調節閥關不了。
SMC調節閥發生等幅振蕩 爐膛負壓調節閥等幅振蕩,節為手輪控制,檢查發現雙噴嘴放大器節流 孔有些堵塞, 致使氣缸平衡壓力太小, 氣缸兩端壓差過小,
故不能使閥穩定, 造成等幅振蕩。清洗堵塞的節流孔后,放大器輸出增大,蝶閥正常運行。
SMC調節閥校驗時打壞夾板絲扣 校驗調節閥時,需要調整閥桿位置,這時需將校驗信號降到零,就松閥
桿夾板,剛松只聽到嘭的聲響,看夾板絲扣已被打壞,只好重新加工 夾板裝配好再校驗。其原因是,校驗用定值器將信號降到 0.2 MPa/cm 2 ,
但上氣缸作用有活塞的壓力作用有膜頭閥桿上,松動了些的夾板托不住, 因此把絲扣打壞。正確的操作應該把上下氣缸間的平衡活塞打開,使上下氣
缸壓力平衡。或者是拆脫接頭讓其泄氣,再松夾板調閥桿。
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